客户简介
我们的客户是一家英国金属加工公司,他们的焊接和电弧切割作业除尘系统一直存在问题。
该系统使用 408 个传统过滤袋,每个长 3000 毫米,配有针毡滤纸和 ePTFE 膜。由于内部金属支架的磨损、接缝处的渗漏以及单元板上的金属毛刺造成的密封不良,这些滤袋经常出现故障。
因此,排放物进入了高效过滤器的第二级过滤,导致维护成本高,运行效率降低。
地点: 英国
粉尘类型: 锰粉尘

重要成果
减少排放
减少磨损,延长使用寿命
无需额外的维护检查
提高系统可靠性和性能
排放量大,过滤器寿命短
该系统改装了 408 个带 ePTFE 膜的纺粘聚酯褶皱滤袋,滤袋长度缩短至 1355 毫米,过滤面积增加了 42%(从 465 平方米增至 800 平方米)。
这一升级不仅将过滤介质从磨损区移除,还消除了泄漏路径,提高了密封性。

挑战
排放值高
过滤器质量差,导致第二级过滤器堵塞
磨损和支撑笼导致袋式过滤器出现孔洞
频繁的计划外维护工作

用高性能折叠式滤筒替换现有过滤器
显著降低排放量,减少压降,提高过滤器的清洁度
过滤系统升级为 408 个折叠式滤筒,配备 1.96 m² 带有 ePTFE 膜的纺粘聚酯滤料。升级后,滤袋长度从 3000 毫米减少到 1355 毫米,总过滤面积从 465 平方米增加到 800 平方米。
系统基本信息
| 系统参数 | 系统数据 |
| 系统气流量 | 25,000 立方米/小时 |
| 粉尘类型 | 锰粉尘和蒸汽 |
| 系统运行时间 | 1680 小时/年 |
技术参数
| 使用前 | 使用后 | |
| 过滤器型号 | 带防撞套的卡扣式滤袋 | 顶部装载 CPB 折叠式滤筒 |
| 过滤介质 | 带 ePTFE 膜的聚酯针刺毡 | 经 ePTFE 处理的纺粘聚酯 |
| 长度(毫米] | 3000 | 1355 |
| 袋式过滤器/滤筒数量 | 408 | 408 |
| 每个袋式过滤器/滤筒的过滤面积 [平方米] | 1,14 | 1,96 |
| 整个系统的过滤面积 [平方米] | 465 | 800 |
实施后不久就取得了卓越的效果。
排放量大幅减少
新型折叠式滤筒通过聚氨酯顶盖消除了接缝孔的泄漏,并确保了适当的密封,从而大幅减少了第二级过滤器(高效过滤器)和工作环境中的排放量。
压降和维护减少
由于过滤介质表面积增加了 42%,气布比(ATC)降低,减轻了系统负荷。升级后无需进行临时检查或自发维护工作。
提高了过滤器的使用寿命
通过缩短波纹管长度,过滤介质脱离了磨损区。此外,更大的沉降箱可让更多的粗灰尘在到达滤纸之前沉降下来。这减少了磨损,延长了过滤器的使用寿命。
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